2013年環(huán)評師《技術方法》污水處理技術知識問題答疑(23)
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1.問:印染廢水處理工藝中物化工序用的是硫酸亞鐵,一沉池出水非常清澈,二沉池出水有色度,可能是亞鐵氧化造成的,現(xiàn)廠家需中水回用,但三價鐵超標,該如何處理?
2、化纖廢水的UASB裝置因發(fā)生酸化失敗?,F(xiàn)想重新投入些城市污水廠的污泥(不曾厭氧消化過),進部分原水,控制COD在2000 mg/L以下,保證池子內(nèi)的溫度以及堿度,讓其充分發(fā)酵,待產(chǎn)氣明顯,COD下降80%時再進水。這樣的思路是否可行?
答:如鐵含量不是很高的話,可用石英砂過濾,現(xiàn)成的流砂過濾器有買,可自動清洗砂,中水回用總要進一步處理的。
U池厭氧污泥培養(yǎng)初期要控制較低負荷,一般要低于0.1kgCOD/ISS.d,當CODcr去除率達到80%時才能逐步增加有機負荷,溫度只能逐步提高,最好一度一度地升。
2.問:本單位正在調(diào)試醬菜廢水處理裝置,廢水中含鹽量高,但與生活污水在調(diào)節(jié)池混合后,含鹽量不是很高。工藝流程:調(diào)節(jié)池+生物接觸氧化池+斜管沉淀池+清水池+石英砂過濾器,絮凝劑采用堿式氯化鋁,但調(diào)試效果不好,會產(chǎn)生大量的泡沫,在調(diào)節(jié)池中水顏色有點偏黃,在接觸氧化池中,顏色有點偏黑,并且氣味很臭。調(diào)試了半年水質一直很差,應如何處理?
答:這類廢水生化處理有一定的難度,主要還是鹽的問題,如濃度較高就要馴化,并且鹽濃度不能波動太大,否則微生物很難適應的,所以要穩(wěn)定進生化池廢水鹽的濃度,必需有較大容量的調(diào)節(jié)池。
3.問:我們處理的是印染廢水,平時處理量是1000t/d,最近一段時間廢水量很少,約300~400t/d,每天都要投大量的營養(yǎng)以維持污泥的正?;钚?,運行費用太大,所以想減少營養(yǎng)的投放量,讓一部分污泥死掉,每次減少10%的投放量,三天減一次,逐漸減少到維持處理現(xiàn)有廢水量的污泥正常運行。請問這樣做有問題嗎?還有哪些問題需要注意?
答:不能這樣做!水量少減少營養(yǎng)投加量沒錯,但只能按水量比例減少,讓一部分污泥死掉的說法不妥,如果按你這樣做,會影響污泥的總體活性,現(xiàn)在應該增加排泥量,使污泥濃度下降,如果是多池運行,可停運一半的反應池。
4.問:本廠的曝氣池的活性污泥狀態(tài)現(xiàn)在很差,MLVSS/MLSS只占到了40%左右,SVI 值也只有40~50.曝氣池混合液沉淀速度快,但絮凝效果不好,上清液混濁懸浮物可以達100mg/L.為了提高MLSS,就減少剩余污泥的排放,但效果不明顯,四五天了 污泥濃度還是沒有上去,而進水量和水質與以前并沒有大的變化。現(xiàn)在應該怎么辦?
答:說明污泥活性已很差,應該增加排泥量,減少供氧量。不要擔心污泥排得太多,有條件的引入其它廠好的污泥進行生物修復。你說現(xiàn)在的進水與以前變化不大,這不一定的,如果污水中不可生化的物質的比例增加,COD不一定能反映出來。還要確認一下,污水中是否含較高濃度的鹽類,污水中如有大量鹽類進入,也會出現(xiàn)你所說的情況,總之要根據(jù)具體情況分析,但不論是何種原因,按我前面說的處理辦法沒錯的。
5.問: 我們處理的是生產(chǎn)氧化鈷的廢水 ,廢水的COD5500 mg/L, NH3-N 000 mg/L ,BOD很底 ,CL離子 7000mg/L.采用的工藝是:厭氧生物接觸氧化法+ 好氧。前期預處理吹脫NH3-N: 用生石灰和Na0H ,氨氮處理效果較好,現(xiàn)在35 mg/L左右。但現(xiàn)在Cl離子升到了14000mg/L ,應該如何處理?
答:首先應該確認污水的COD和BOD5是否有代表性,盡管COD測定中要加硫酸汞來隱蔽氯離子,如氯濃度過高還是會使測定結果高于實際值,氯離子高對BOD5也有干擾,使測定結果大大低于實際值,因為氯離子會影響測定培養(yǎng)過程中細菌的活力。
目前廢水平均的氯離子濃度下微生物通過馴化能逐步適應的,但要有較大容量的廢水調(diào)節(jié)池,使進入生化裝置污水的含氯濃度盡可能穩(wěn)定。因為經(jīng)馴化后的微生物能適應高的氯離子濃度,最怕濃度的波動大,這是很重要的。
6.問:本廠污水處理系統(tǒng)的二沉池內(nèi)有大量芝麻大的紅色小蟲, 池面還有少量上浮污泥,外表褐色的,里面黑色,有的會自動下沉的。這些什么原因造成的?
答:紅色小蟲出現(xiàn)說明水質好,池面少量有黑色污泥,可能是沉淀池底部有死角或括泥機上的部分括板壞造成的。
7.問:造紙廢水處理采用活性污泥法,運行一直很正常,近5天因進水水溫升到41攝氏度,生化池中午的極端水溫到了42.2攝氏度,污泥出現(xiàn)了解體、二沉池出水水質也變得差了。雖然采取了降低進水水溫的措施后,但生化池水溫仍在40攝氏度左右,也采取了降低進水負荷,但二沉池出水效果改善不明顯。請問這種情況,運行上應注意哪些問題?
答:對好氧處理來說,水溫超過38度就會有一些影響,高于40度則嚴重影響處理效果,所以只有采取降溫措施。不知道你們是用鼓風曝氣還是表面曝氣?如是鼓風曝氣,在保證曝氣池氧能滿足的前提下,盡可能少開風機,因為鼓風曝氣在一定程度上會增溫的。在目前無法再把水溫度降低的情況下,可通過調(diào)節(jié)池調(diào)節(jié)水量(均衡水溫)來使進曝氣池污水的水溫相對穩(wěn)定。
8.問:醫(yī)院污水處理難題: (無化糞池)原水:COD 612mg/L BOD:324mg/L 氨氮;53mg/L,水量是300m3/d.采用厭氧+好氧接觸氧化工藝,厭氧池反應30小時 ,接觸氧化池采用折流式池形(分2格), 后一段前端采用2只14毫米噴嘴的射流器攪拌充氧,但溶解氧應在0.5mg/L以內(nèi)。
厭氧出水:COD 272mg/L; BOD118mg/L ;氨氮;33mg/L, 接觸氧化15X4X4m 2格 采用彈性填料,掛膜效果很好,采用5.5kw射流曝氣機2臺 ,每天曝氣20小時,二沉池出水清澈,無明顯可見懸浮物。填料上膜呈褐黃色,約5毫米后,在接觸氧化池第一格前段設置4只14毫米射流器,其對應射流泵5.5kw放置在接觸氧化池第二格末段,在第一格末段設置4只14毫米射流器,其對應射流泵5.5kw放置在就地。第二格基本是作為缺氧池使用。 好氧出水:COD 77mg/L ;BOD:21mg/L; 氨氮;37mg/L.請教:這樣的工藝有什么問題?為何氨氮不能達標,充氧效果也能達到要求,也采用了大的回流(估計約300%),最近還在缺氧池前段(即接觸氧化第二格前段)每天投加5公斤白糖用于補充反硝化碳源物質不足,但沒明顯效果。
答:主要是工藝設計問題:
(1)COD不高,且B/C比高,用厭氧工序不妥;
(2)好氧接觸氧化用射流曝氣也不妥,因為污水不能充分與生物膜接觸,生物的的厚度無法控制。
運行問題:
(1)硝化效果不好的原因不是反應時間不夠,而是彈性填料上生物太厚,使比表面積大大下降,生物膜厚度達5mm實在太厚,這是影響處理效果的主要原因之一。
(2)硝化效果不好還可能是缺少堿度,要確認堿度是否夠。
(3)目前這種情況下不要考慮反硝化,更不用加白糖,硝化效果不好又何言反硝化呢?倒不如將缺氧池作好氧池用,來提高氨氮的去除率。
(4)由于缺氧池還在大量回流,使好氧反應該池的水力停留時間大大縮短,整個系統(tǒng)處理惡性循環(huán)狀態(tài)。
所以必須調(diào)整工藝,缺氧區(qū)如無法曝氣,可提高前面好氧池的曝氣量,使好氧區(qū)向后擴展。還要說明的是,后面好氧接觸氧化池溶解氧要控制在4mg/L以上,膜法與泥法有區(qū)別的。
9.問:我們處理的是原料藥和制劑兩種廢水,采用的主要工藝為兩級酸化水解池+接觸氧化+沉淀,目前正在進行調(diào)試,兩周前沉淀池中生長了許多魚蟲,為了消除魚蟲,接觸氧化池采取了間斷曝氣,結果一夜之間魚蟲全部死光,出水COD明顯增高,接觸氧化池填料上的微生物量減少,現(xiàn)在我們連續(xù)曝氣,接觸氧化池微生物量仍就沒有增加,請問引起原因及下一步如何做?另外如何衡量酸化水解池微生物量?
答:二級酸化池沒聽說過,也沒必要,我想第一級應該是厭氧。沉淀池出現(xiàn)魚蟲說明水質好,沒必要采用這樣的措施來消除它。你說接觸氧化池微生物量仍就沒有增加這話不對,因為接觸氧化填料上的生物膜不能太厚,沒有生物量的概念,要控制的是生物膜厚度,生物膜過厚會嚴重影響處理效果。
10.問:廢水調(diào)節(jié)池設計上面寫明調(diào)節(jié)池中最高水位不高于進水管的設計水位,有效水深2―3米。 現(xiàn)有的調(diào)節(jié)池從進水管至池底3.6米,進水管至池頂還有1.5米,當水位控制在與進水管相平時停留時間為7.4小時,車間排水井與廢水調(diào)節(jié)池進水井標高差0.3米。
現(xiàn)在的問題是領導認為原水混合不均勻(原水某成分最高濃度與最低濃度之比有時達2.0),想盡量抬高調(diào)節(jié)池的液位。請問現(xiàn)在水位能在不使車間出水倒流的情況下盡量升高?設計的水位和有效深度有多大限制性?
答:根據(jù)你所說的,現(xiàn)在水位不宜提高了,再說調(diào)節(jié)池水位與均質關系不大,應該在池內(nèi)安裝水下攪拌器,價格不高,安裝方便,可以升降的。
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