2013年環(huán)評師《技術(shù)方法》污水處理技術(shù)知識問題答疑(34)
1.我們廠采用前置厭氧式奧貝爾氧化溝工藝,設(shè)計進(jìn)水2.5萬m3/d、實際進(jìn)水量不穩(wěn)定,在2000-8000m3/d左右浮動,試運行2個月以來進(jìn)水COD-90 mg/L之間,BOD為9-20 mg/L左右,SS為50-200 mg/L左右,NH3-N為3-12 mg/L之間,TP為0.5 mg/L左右,我們是在11月18日投的接種污泥,也加入糞便進(jìn)行培養(yǎng),氧化溝混合液MLSS為600 mg/L,SV為3%,SVI為50,MLVSS為86 mg/L.經(jīng)過短時間悶曝和間歇曝氣幾天后MLSS為1000,SV為4%,SVI變小了,MLVSS為350,由于進(jìn)水沒有營養(yǎng),F(xiàn)/M計算得低于0.01,因此每2天曝3、4小時的氣,出水SS為左右。
前段時間設(shè)計院要求連續(xù)曝氣,考慮到負(fù)荷太低,我把它調(diào)整為1天曝氣8次,每次分鐘。一個星期了,每天出水SS為50左右?,F(xiàn)在外溝污泥減少,MLSS目前為0 mg/L,很細(xì),顏色由黃逐漸變淡,而中溝跟內(nèi)溝MLSS還在900 mg/L左右,有絮凝體,顏色比外溝好多了。 今天開始調(diào)整為1天曝氣12次,每次15分鐘,在原來基礎(chǔ)上又減少1小時。還不知道效果。
由于進(jìn)水DO為4 mg/L左右,氧化溝DO為5.5 mg/L左右控制不了。我感覺納悶的是:正常外溝污泥應(yīng)該比較多啊,而我們卻是內(nèi)溝中溝污泥比較多,我采用常量回流一天三次,每次900噸。外溝污泥還上不來,現(xiàn)在我就想再減少外溝的曝機(jī)臺數(shù),然后用泵將內(nèi)溝或中溝的污泥引至外溝。我的設(shè)想是把污泥大部分引入外溝,適當(dāng)曝氣,中溝或內(nèi)溝少曝氣或不曝氣可行不?
原先有咨詢過您的在氧化溝出水口投加PAM,可問題出現(xiàn)了,我們氧化溝出水與配水井內(nèi)外溝二沉池液面四點都是平的,領(lǐng)導(dǎo)說施工是把二沉池標(biāo)高抬高了20公分,就是氧化溝出水與二沉池液面只有10公分的水位差,沒有水頭壓力使這樣在配水井水流是相對平穩(wěn),估計污泥都可能沉在底下或二沉池中心筒了。所以不能在這邊投加PAM了,這下不知道怎么辦了?
答:這樣的污泥負(fù)荷下污泥濃度是很難維持的,設(shè)計院要求連續(xù)曝氣是不妥的,會使現(xiàn)有的一點污泥也自身氧化掉。以我之見,目前的情況下沒必要用活性污泥處理,將外、中溝作為通水過道,內(nèi)溝加入適量配置好的PAM溶液,并曝氣(起絮凝混合作用),二沉池作澄清池用就可。
如果一定要用活性污泥,可在中、內(nèi)溝間歇曝氣,外溝作進(jìn)水過水區(qū),二沉池污泥回流至中溝就可。施工是把二沉池標(biāo)高抬高了20公分的問題要整改,否則后患無窮。外溝污泥濃度比中、內(nèi)溝少的原因是污泥不連續(xù)回流造成的,因為每次回流900噸污泥后的初期外溝污泥濃度相對高些,隨后外溝的濃度會越來越低,至第二次回流污泥前達(dá)到最低,因為在不斷被進(jìn)水稀釋,而中溝的污泥在下一次回流污泥前只被外溝的混合液稀釋,內(nèi)溝情況也一樣,但這是在一定的時間內(nèi)的情況。如果污泥連續(xù)回流就不會這樣了。
2.我們的污水處理工藝是A2/O,最近一段時間二沉池水質(zhì)較差,能見度低,有很多細(xì)碎泥,水中有很多成群的紅色小蟲子,二沉池漂泥;生化池活性污泥沉降比在35-40%,每天在排泥,污泥可能要發(fā)生膨脹,污泥生物相中有紅斑顆體蟲,還有輪蟲,調(diào)試方把好氧池溶解氧控制在4mg/L,這樣做有什么不妥?
答:根據(jù)你所說的可能是污泥負(fù)荷過低引起的,污泥已有老化的跡象,現(xiàn)在不是擔(dān)心污泥膨而是要防止污泥進(jìn)一步老化而解絮,溶氧太高當(dāng)然不行,但主要還是要減少生化反應(yīng)時間或增加排泥量使污泥負(fù)荷提高。
3.本單位的淀粉廢水處理工藝是UASB+SBR,SBR的進(jìn)水COD是500 mg/L左右,氨氮500多mg/L,出水卻是COD700多mg/L,氨氮200多mg/L,估計是亞硝酸鹽積累造成的。由于前些鼓風(fēng)機(jī)風(fēng)量不夠,溶解氧不足,曝氣時間為12小時,排水顏色也不好,沉淀性不好?,F(xiàn)在重新增加了兩臺風(fēng)機(jī),曝氣應(yīng)該能滿足,進(jìn)水氨氮很難降低,我該如何操作,這里不要求脫氮。有人建議加大曝氣量和增加閑置時間,我覺得有道理,但是否要進(jìn)行反硝化,即進(jìn)水初期進(jìn)行攪拌進(jìn)行反硝化?
答:一般是負(fù)荷太高、生化反應(yīng)時間不夠造成的,也要確認(rèn)一下堿度是否夠?,F(xiàn)在應(yīng)該減少或取消閑置時間,盡可能增加生化反應(yīng)時間,并采用非限止曝氣方式(即在進(jìn)水階段就可曝氣)。亞硝酸鹽積累的可能性不大,亞硝酸鹽沒有特定的條件是很難積累的,進(jìn)行反硝化更沒道理(除非是亞硝酸鹽在積累的情況下進(jìn)行短程反硝化,但基本可以排除這一可能)。我是針對SBR而言的,如果前面的UASB能進(jìn)一步提高處理效果會更好。
4.請教幾個UASB問題:1.UASB 高16米,寬園形11米,布水,進(jìn)水以及三相分離器,都達(dá)標(biāo),只有出水堰,由于基礎(chǔ)發(fā)生偏移,水平差距2厘米;2.進(jìn)水COD15000-25000 mg/L,是制藥廠回收廢水,硫酸根離子高;3.采用內(nèi)循環(huán),出水回流。
結(jié)論:請清華同方、南京、河北、以及桑德等調(diào)試都沒有調(diào)好,出水8000-10000 mg/L,MLSS10-14之間,遠(yuǎn)沒有厭氧老師所說的那么好,各操作細(xì)節(jié)和控制參數(shù),都進(jìn)行大量細(xì)致的考慮,但出水COD就是降不下來,MLSS升不上去,出水SS隨MLSS增加而上升,接種污泥來自高碑店,我們已運行了7年UASB了,還是不行?
答:這樣的廢水應(yīng)該采用分級厭氧處理,如廢水COD/硫酸根值小于4,就會影響甲烷菌的生長而影響處理效果,如果在U池前增加一級厭氧池,廢水在一級厭氧池內(nèi)完成酸化后,還可還原一部分硫酸鹽,以保證后面U池的正常運行,如硫酸鹽濃度太高就另當(dāng)別論了。
5.原料藥生產(chǎn)中的廢水處理,廢水中含有苯、甲苯、等有劇毒的物質(zhì),廢水量為800~900噸/天左右,COD在500 mg/L 左右,氨氮在120 mg/L左右、BOD在1200 mg/L左右,現(xiàn)在用MBR法處理廢水,效果還可以,就是系統(tǒng)運行不穩(wěn)定,停留時間為25天左右,對硝化細(xì)菌生長應(yīng)該沒有影響,但不知為什么脫氮不穩(wěn)定,一般2到3個月脫氮出現(xiàn)一次異常,正常時氨氮出水為1mg/L多一點,異常時在50mg/L左右,現(xiàn)在3個系統(tǒng)中有兩個系統(tǒng)正常,一個異常,現(xiàn)在把正常系統(tǒng)的泥打到異常系統(tǒng)中去,但效果不理想,這樣操作對不對?現(xiàn)在一天排泥量為50噸,該池為2500噸!今天出水氨氮竟然比進(jìn)水還要高!進(jìn)水98mg/L,出水123mg/L,氨氮是從哪里來的?
答:先要確認(rèn)堿度是否滿足,氧是否夠,還有一種可能是廢水中含氮有機(jī)物增高造成,有機(jī)氮太高會造成反應(yīng)時間不夠(氨化+硝化總的時間),要從多因素來分析。正常系統(tǒng)的泥打到異常系統(tǒng)中去不一定馬上會見效,生化反應(yīng)需要一個較長過程的。
權(quán)威老師主講2012年度環(huán)評師課程 環(huán)評師考試論壇學(xué)員交流熱烈討論
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