2013年環(huán)評師《技術(shù)方法》污水處理技術(shù)知識問題答疑(36)
1.請問氧化溝中的溶氧儀如何布置合理?是不是每個缺氧區(qū)和好氧區(qū)都應(yīng)該放置一個?氧化溝中污泥濃度計放置在哪個位置比較合適?
答:這要看是什么工藝形式,如是卡魯塞爾2000型或傳統(tǒng)的A/0工藝,二個區(qū)都要設(shè)置溶氧儀,因為其好氧和缺氧狀態(tài)是空間上分隔的;如是交替式氧化溝或SBR之類,好氧和缺氧是時間上控制的,設(shè)一個就可。
污泥濃度計放置位置也要看是什么類型的氧化溝,如是一般的氧化溝,放置位置并沒有大的講究,因為溝內(nèi)混合液在循環(huán)流的,但習(xí)慣上還是設(shè)置在近出水端的位置。
2.ABR有沒有可能實現(xiàn)厭氧污泥的再生循環(huán)?也就是不需要添加新的污泥,如果有的話需要多大的體積才能實現(xiàn)?
答:不知你說的ABR裝置是顆粒污泥還是絮狀污泥,如是顆粒污泥,各室內(nèi)的污泥是不外流的,也就不用回流污泥。如果是絮狀污泥,可在后面設(shè)沉淀室或另建沉淀池,沉淀污泥用泵回流。你說的循環(huán)就是回流污泥,沒有再生的概念。沉淀所需的體積(應(yīng)該是時間)需根據(jù)污泥沉降性能等定的。
3.我廠二沉池經(jīng)常會有很多懸浮污泥,老是沉不下去,這是不是由于曝氣過大造成的?我已經(jīng)調(diào)低溶解氧有半個多月了,但這種現(xiàn)象仍然沒有多大的變化,而且沉淀池還有不少漂浮著大塊的污泥(全橋式刮吸泥機(jī))。請問有沒有甚么措施去降低出水SS呢?
答:不象是曝氣過度造成的。你說的括吸泥機(jī)其實就是吸泥機(jī),只是把各吸泥管的吸泥口加工成扁長型的,這類所謂的括吸泥機(jī)排泥效果很差,我沒搞錯的話,可能靠周邊的吸泥管離池壁有一段距離,如果這樣的話,當(dāng)污泥密度發(fā)生變化或污泥缺氧等情況下,就會造成部分污泥上浮等異常情況,所以先要確認(rèn)一下。
4.我是一家污水處理廠運行管理人員,本廠工藝采用的是前置厭氧池的卡魯塞爾氧化溝工藝,共兩座氧化溝,氧化溝前各對應(yīng)一座厭氧池。近期發(fā)現(xiàn)兩座氧化溝的污泥濃度相差1000mg/L左右,沉降比也相差懸殊,1#溝70%,面臨著污泥膨脹,2#溝30%左右,污泥沉降性能良好,而兩座氧化溝都從同一座回流污泥泵房回流,應(yīng)該說兩座氧化溝的污泥濃度理論上是一致的,但實際上卻相差懸殊,請幫我分析一下,可能是什么原因?qū)е庐?dāng)前這種狀態(tài)?采取什么措施可以使兩座氧化溝的污泥濃度均衡?
答:污泥沉降比高不一定說明沉降性能差,1#溝70%也不能說明污泥膨脹,只是污泥濃度高些而已。你認(rèn)為污泥是同一座回流污泥泵房回流就認(rèn)為二池的污泥回流量應(yīng)該一樣,其實不一定的,污泥由回流污泥泵房提升后由各支管分流至二座氧化溝,分流量通過閥門來調(diào)節(jié),如果分流量沒調(diào)節(jié)均衡就會造成二池進(jìn)泥量不一樣,此外,二池的進(jìn)水量也存在類似的情況。還要說明的是,即使二座氧化溝的污泥濃度相同,也不一定說明污泥負(fù)荷相同,因為池容相同的二座池,其中一池的進(jìn)水量和回流污泥量分別是另一池的一倍,此時二池的污泥濃度也是相同的,但污泥負(fù)荷和水力停留時間相差一倍。
5.我做鏡檢時使用的是16*10和16*40的倍數(shù),但看不到原生生物?是否是選擇的倍數(shù)不對?應(yīng)該把污泥涼干看還是帶著水看呢?正確的鏡檢應(yīng)該如何做?我現(xiàn)在調(diào)試的是UASB,污泥呈青黑色,并且發(fā)臭,水面有很少的氣泡。本裝置進(jìn)水水質(zhì)和濃度很不穩(wěn)定,我懷疑該池污泥已壞了。
答:如果是觀察污泥結(jié)構(gòu)和原、后生動物用100倍就夠了,如果要看原生動物內(nèi)部或菌膠團(tuán),用400~600倍就可,所以你用的觀察倍數(shù)足夠了。還要說明的是你看不到原生動物很正常,鏡檢是對好氧污泥的,而你觀察的是厭氧污泥,厭氧污泥沒有原生動物,更不可能有后生動物,所以沒必要觀察。
6.本廠采用BAF工藝處理生活污水,水量為:12000m3/d.工藝采用混凝―BAF池―清水池―消毒接觸池―排放。濾料是火山巖,濾料層4m高,原水COD在180mg/L左右,BOD在90mg/L左右。BAF出口DO一般在4~7mg/L,COD和SS能達(dá)到一級B排放標(biāo)準(zhǔn)。反沖洗采用氣―氣水―水漂洗)?,F(xiàn)在的情況是:BAF濾池表面的濾料上掛膜很不好,只有少量黃色膜(沒有將濾料顆粒包裹,且很薄),至于濾池下層掛膜情況就不得而知了。請問:(1)怎么才能更好掛膜?(2)反沖洗時氣流速速度怎么定?是氣離開風(fēng)機(jī)時的線速度還是氣在濾池里面上升的速度(氣體積流量/濾池截面積)?
答:濾池上部負(fù)荷很低,生物膜少也是正常的,看上去沒有,其實還是有的,只要不影響處理效果就沒問題,可觀察一段時間再說。氣體的上升流速就是指濾池里面上升的速度。
7.我們的農(nóng)藥廢水水質(zhì)如下:COD2000-2500mg/L,氨氮350-380mg/L,總磷70-85mg/L,先投加石灰乳堿解,調(diào)節(jié)pH在8-9之間,但進(jìn)入一級生化后,pH下降到4-5,一級生化溶氧在1.0-1.5 mg/L之間,整個系統(tǒng)去除率很低,請問這是什么原因?
答:本廢水毒性大,直接用生物處理比較困難,關(guān)鍵是預(yù)處理,生化后pH下降可能是硝化過程堿度消耗的引起的,如是這樣就要補(bǔ)充堿度,投加碳酸鈣。你沒介紹具體工藝,從廢水水質(zhì)來看需脫氮和除磷,磷最好用化學(xué)法去除,這樣的水質(zhì)采用生物同時脫氮除磷很難控制的。
8.本公司采用內(nèi)電解預(yù)處理+厭氧+好氧處理工藝,原水COD3500~4000mg/L,水量每天2500噸。由于廢水中含有類似瀝青狀物質(zhì)(樹脂),經(jīng)常會包上鐵屑,廢水含鹽在3%左右,所以基本上厭氧菌無法生長,好氧菌在小流量時才有菌生存,所以處理效果很差。能否提些建議?
答:要確認(rèn)是什么類樹脂,廢水中樹脂太多也不適合用微電解,建議先用亞鐵去除一部分樹脂(較高的pH下),然后進(jìn)微電解池,但微電解需采用曝氣或采用滾動床式的。含鹽太高,直接生化不行的,要進(jìn)行預(yù)處理,最好在源頭控制,否則預(yù)處理費用會很高。
9.我們廠污水處理實際運行中,曝氣池的活性污泥這段時間污泥沉降比一直很低,大約在18%左右,但是污水的處理效果還是可以的,水中也有很多的輪蟲和鐘蟲,請問大家:污泥沉降比這么低是什么原因引起的?有什么好地解決辦法嗎?
答:這種情況通常是污泥負(fù)荷過低引起的,污泥已一定程度老化,雖然目前尚沒影響處理效果,但隨著污泥老化程度加劇會有影響的,應(yīng)該適當(dāng)增加排泥量或減少生化反應(yīng)時間來提高污泥負(fù)荷。
10.本單位的IC厭氧反應(yīng)器在氣溫較低的情況下會結(jié)垢。其成分是磷酸氨鎂,性質(zhì)十分穩(wěn)定且堅硬無比,IC運行一年,經(jīng)歷過二次除垢仍無效,不得不將所有管道全部拆除,最后仍沒有解決。廢水的總氮含量較高,是否有簡易的辦法去除磷酸氨鎂?
答:IC布水器等結(jié)垢是很麻煩的,磷酸氨鎂俗稱鳥糞石,很堅硬,只能預(yù)防為主。是由氨氮、磷和鎂反應(yīng)形成,所以對三者中濃度高的應(yīng)先進(jìn)行預(yù)處理來降低濃度(主要是氮),同時要控制好厭氧反應(yīng)器進(jìn)水的pH,即在允許的pH范圍內(nèi)盡可能不要高,pH越高,所結(jié)的垢越硬。
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